
在脱硝系统运行中,脱硝电加热器的加热效率直接影响烟气温度达标率,进而决定脱硝反应的充分性和氮氧化物减排效果。当加热效率出现下降时,“加热管结垢” 与 “温控系统故障” 是两类高频诱因,但二者的故障机理、表现特征及影响路径存在显著差异。若无法精准鉴别,易导致误判维修,不仅增加设备停机时间,还可能引发能耗激增、催化剂活性衰减等连锁问题。本文将从故障机理切入,结合实际运行数据与检测方法,系统对比两类故障的核心差异,为精准定位问题、制定针对性解决方案提供参考。
一、加热管结垢导致加热效率下降的核心逻辑与特征
加热管是脱硝电加热器的核心换热部件,其表面直接与烟气或载热介质接触,若长期运行中发生结垢,会形成一层隔热层,阻断热量传递路径,导致加热效率下降。其故障机理与表现具有明确的 “渐进性” 和 “局部性” 特征,可通过以下维度精准识别。
(一)故障机理:结垢形成的 “热阻叠加” 效应
脱硝系统处理的烟气中通常含有粉尘、SO₃、水分等杂质,在电加热器运行时,加热管表面温度可达 300-400℃(具体取决于脱硝反应需求,如 SCR 脱硝通常需将烟气加热至 280℃以上以保证催化剂活性)。当烟气中的水分与 SO₃结合形成硫酸雾,或粉尘(如飞灰)随烟气流动附着于加热管表面时,会在高温作用下逐渐固化,形成以硫酸盐、硅酸盐为主的结垢层。
从传热学角度看,结垢层的导热系数极低(通常仅为金属加热管的 1/10-1/50,如碳钢加热管导热系数约 45W/(m・K),而硫酸盐结垢层仅为 0.5-2W/(m・K)),这相当于在加热管与烟气之间增加了一道 “热阻屏障”。根据传热公式Q=K·A·ΔT(Q 为传热量,K 为总传热系数,A 为换热面积,ΔT 为加热管与烟气的温差),结垢会直接导致总传热系数 K 显著降低 —— 即使加热管通电功率不变,实际传递给烟气的热量 Q 也会大幅下降,表现为加热效率降低,烟气出口温度无法达到设计值。
(二)典型运行特征:从 “温度偏差” 到 “能耗异常” 的递进表现
加热管结垢导致的效率下降并非突然发生,而是随结垢厚度增加逐步加剧,其运行特征可归纳为以下 4 点,便于现场人员初步判断:
烟气进出口温差逐步缩小:初始阶段,结垢较薄时,加热效率下降不明显,仅表现为烟气出口温度较设计值低 5-10℃;随着结垢厚度增加(如超过 1mm),出口温度偏差会扩大至 20-30℃,甚至无法满足脱硝反应的温度要求(如 SCR 脱硝通常需≥280℃)。
加热管表面温度异常升高:正常运行时,加热管表面温度与烟气温度的差值约为 30-50℃;若结垢,热量无法有效传递给烟气,加热管表面温度会骤升,差值可能扩大至 80-120℃,部分区域甚至超过加热管材质的允许上限(如不锈钢加热管长期使用温度通常不超过 450℃),引发加热管过热变色、局部变形等现象。
能耗同比显著上升:为弥补热阻增加导致的热量损失,电加热器需维持更高的通电功率才能接近目标出口温度。现场可通过对比历史数据发现,相同烟气流量和入口温度下,结垢后电耗可能上升 15%-30%,且能耗增长幅度与结垢厚度呈正相关。
故障无 “突发性”,且伴随季节或工况关联:结垢的形成与烟气成分、湿度密切相关,若系统处理的烟气湿度较高(如湿法脱硫后未彻底除雾的烟气),或粉尘含量超标(如除尘器效率下降),则结垢速度会加快,加热效率下降也更明显;反之,在干燥、低尘烟气工况下,结垢导致的效率下降会相对缓慢,通常需连续运行 3-6 个月才会出现明显症状。
(三)现场检测与验证方法
若怀疑加热效率下降由加热管结垢导致,可通过以下 3 种简单有效的方法验证:
停机目视检查:切断电加热器电源并降温后,打开检修门直接观察加热管表面,若发现管体附着灰白色或黄褐色硬质层,且用工具刮擦后可脱落,即可确认结垢;同时可测量结垢厚度,若超过 0.5mm,通常会对加热效率产生显著影响。
温度场检测:运行状态下,使用红外测温仪扫描加热管不同区域的表面温度,若发现局部温度明显高于其他区域(温差超过 20℃),且该区域无明显电气故障(如接线松动),则大概率是局部结垢导致的热阻不均;此外,对比加热管表面温度与烟气出口温度,若差值超过 60℃,也可佐证结垢问题。
压降检测:结垢不仅影响传热,还可能缩小烟气流通截面,导致电加热器进出口烟气压降增大。通过压力表测量进出口压差,若较设计值或历史正常数据上升超过 100Pa,且排除烟道堵塞等其他因素,可间接判断加热管结垢(尤其是管束密集区域的结垢易导致气流不畅)。
二、温控系统故障导致加热效率下降的核心逻辑与特征
温控系统是脱硝电加热器的 “大脑”,负责根据烟气流量、入口温度、脱硝反应温度需求,自动调节加热管的通电功率(如通过可控硅、接触器实现功率调节)。若温控系统出现故障,会导致 “加热功率与实际需求不匹配”,即使加热管无结垢,也会表现为加热效率下降。其故障机理与表现具有 “突发性” 和 “系统性” 特征,与结垢的渐进性形成鲜明对比。
(一)故障机理:“信号失真” 或 “执行失效” 导致的功率失控
温控系统通常由温度传感器(如热电偶、PT100)、控制器(PLC 或专用温控仪)、执行元件(可控硅模块、交流接触器) 三部分组成,任一环节故障都会打破 “温度监测 - 信号反馈 - 功率调节” 的闭环控制,导致加热功率无法按需输出:
温度传感器故障:“感知偏差”:温度传感器负责采集烟气入口 / 出口温度、加热管表面温度,若传感器老化(如热电偶丝腐蚀断裂)、安装松动(与烟气接触不良)或被粉尘覆盖(测量点积灰),会导致采集的温度信号失真 —— 例如,实际烟气入口温度为 200℃,但传感器误报为 220℃,控制器会误判 “无需大幅加热”,从而降低加热功率,最终导致出口温度偏低,表现为加热效率下降。
控制器故障:“决策错误”:控制器是温控系统的核心,若其内部程序紊乱(如参数设置被误改)、硬件损坏(如 CPU 模块故障),会导致逻辑判断错误。例如,脱硝反应需求烟气出口温度为 300℃,但控制器因程序错误将目标温度设为 260℃,即使传感器和执行元件正常,加热功率也会维持在低水平,无法达到设计加热效率;此外,控制器与上位机(如脱硝系统 DCS)的通讯故障,也会导致无法接收实时烟气流量、NOx 浓度等信号,无法动态调整加热功率。
执行元件故障:“功率断供”:执行元件负责将控制器的指令转化为实际加热功率,若可控硅模块击穿、交流接触器触点烧蚀,会导致加热管无法正常通电或通电功率不足。例如,某组加热管对应的接触器触点接触不良,会导致该组加热管 “半功率” 运行,总加热功率下降 20%-50%,直接表现为加热效率骤降;此外,过载保护、过温保护装置误动作(如因元件老化导致保护阈值漂移),也会强制切断部分加热功率,引发效率问题。
(二)典型运行特征:从 “温度骤变” 到 “功率无响应” 的突发表现
与结垢的渐进性不同,温控系统故障导致的加热效率下降通常具有 “突发性”,且伴随明显的 “控制失效” 特征,具体表现为:
烟气温度 “骤升骤降” 或 “恒定不变”:正常运行时,烟气出口温度会随烟气流量、入口温度变化小幅波动(通常 ±5℃);若温控系统故障,温度会出现异常 —— 如传感器故障导致温度误报,出口温度可能从 300℃骤降至 250℃且无法回升;或执行元件卡死,加热功率固定不变,即使烟气流量突然增加(如锅炉负荷提升),出口温度也无法随之升高,甚至持续下降。
加热功率与温度需求 “反向脱节”:根据脱硝工艺逻辑,当烟气流量增大或入口温度降低时,控制器应自动提升加热功率;若温控系统故障,会出现 “反向操作”—— 如烟气流量增加时,功率反而下降,或功率已调至大值,但出口温度仍无明显变化(执行元件故障导致功率无法传递)。现场可通过 DCS 监控加热功率曲线与温度曲线,若二者无关联(正常应为正相关),则大概率是温控系统问题。
故障伴随 “报警信号” 或 “停机保护”:温控系统通常设有完善的故障报警功能,若传感器断线、控制器通讯故障、执行元件过载,DCS 会立即触发报警(如 “温度传感器故障”“可控硅过流”);严重时(如加热管过温、执行元件短路),保护装置会强制停机,避免设备损坏 —— 这种 “报警 + 效率下降” 的组合,是温控系统故障的典型标志,与结垢无报警、仅缓慢效率下降的特征有明显区别。
故障修复后效率 “立即恢复”:若通过重启控制器、更换传感器或修复接触器触点等方式排除温控系统故障,加热效率会立即恢复正常 —— 如更换故障的热电偶后,出口温度可在 10-30 分钟内回升至设计值,且能耗恢复至正常水平;而结垢问题需彻底清理后才能逐步恢复,无法通过简单维修 “即时解决”。
(三)现场检测与验证方法
针对温控系统故障,可通过 “分层排查” 的方式定位问题,具体步骤如下:
信号层排查(传感器与通讯):用标准温度计校准现场温度传感器的测量值,若偏差超过 ±3℃,则传感器故障;检查传感器接线端子是否松动、线缆是否破损,排除线路问题;同时,检查控制器与 DCS 的通讯状态,若数据无更新或出现 “通讯中断” 报警,需排查通讯线缆、接口模块。
控制层排查(控制器参数):进入控制器操作界面,核对目标温度、PID 调节参数(比例、积分、微分系数)、联锁条件(如烟气流量低限保护、NOx 浓度联锁)是否正确,若参数被误改,需重新录入设计值;此外,可通过 “手动调节” 测试 —— 将控制器切换至手动模式,逐步提升加热功率,观察出口温度是否随之升高,若手动调节有效,则说明故障在自动控制逻辑(如程序、通讯),而非执行元件。
执行层排查(功率输出):手动模式下,用钳形电流表测量各加热管回路的电流,若某回路电流为 0 或远低于额定值(如额定电流 50A,实际仅 20A),则该回路执行元件(接触器、可控硅)故障;同时,用万用表测量执行元件两端电压,若电压正常但电流异常,可判断为执行元件内部损坏(如可控硅击穿),需更换元件。
三、两类故障的核心差异对比与综合判断流程
在实际运行中,加热管结垢与温控系统故障可能同时存在(如结垢导致加热管过热,触发温控系统过温保护),但通过核心差异对比,可快速缩小排查范围;结合 “先现象、后检测” 的判断流程,能实现精准定位。
(二)综合判断流程
第一步:根据 “故障突发性” 初步分类
若加热效率在短时间内(如 1 天内)突然下降,且 DCS 有相关报警(如 “温度传感器故障”),优先排查温控系统;
若加热效率持续下降超过 1 周,且无任何报警,仅伴随能耗上升,优先排查加热管结垢。
第二步:通过 “温度与功率关联度” 缩小范围
查看 DCS 曲线:若加热功率随出口温度下降而持续升高(正相关),说明温控系统正常,问题在加热管(结垢导致热阻增加);
若加热功率不变,但出口温度下降,或功率升高而温度无变化(无关联),说明温控系统故障(执行元件无法传递功率,或传感器误报)。
第三步:结合 “现场检测” 验证结论
若初步判断为结垢,停机后检查加热管表面是否有结垢层,测量进出口烟气压降;
若初步判断为温控系统故障,通过 “手动调节功率 + 测量电流 / 温度” 的方式,分层排查传感器、控制器、执行元件。
四、两类故障的针对性解决与预防措施
精准定位故障后,需采取针对性措施解决问题,同时建立预防机制,避免故障反复发生,保障脱硝电加热器长期稳定运行。
(一)加热管结垢的解决与预防
即时解决:高效清理结垢层
根据结垢类型和厚度选择清理方式:若为松软的粉尘结垢,可采用压缩空气吹扫(压力 0.6-0.8MPa);若为硬质硫酸盐结垢,需采用化学清洗(如使用 5%-10% 的柠檬酸溶液循环清洗,温度控制在 50-60℃,避免腐蚀加热管);清洗后需用清水冲洗干净,烘干后再投入运行,防止残留药剂导致二次腐蚀。
长期预防:从 “源头控制” 到 “定期维护”
优化烟气预处理:在电加热器入口增设高效除雾器(如折流板 + 丝网除雾器),降低烟气湿度;若烟气粉尘含量高,需提升前端除尘器效率(如更换布袋、优化静电除尘器供电参数),将粉尘浓度控制在 50mg/m³ 以下,减少结垢源头。
定期检查与清理:制定月度巡检计划,用红外测温仪监测加热管表面温度,发现局部过热及时停机检查;每 3-6 个月进行一次停机清理,避免结垢厚度超过 0.5mm;同时,定期检查烟气进出口压差,若压差上升超过设计值 10%,需提前清理。
(二)温控系统故障的解决与预防
即时解决:快速修复或更换故障元件
传感器故障:立即更换同型号、同分度号的传感器(如热电偶需匹配 K 型 / E 型),安装时确保传感器探头与烟气充分接触,避免被粉尘覆盖;
控制器故障:若为参数错误,重新录入设计参数;若为硬件损坏,更换控制器模块,同时备份程序,避免数据丢失;
执行元件故障:更换烧蚀的接触器或可控硅模块,同时检查接线端子是否紧固,避免因接触不良导致二次故障;更换后需进行空载测试,确保功率输出正常。
长期预防:强化 “定期校准” 与 “冗余设计”
定期校准设备:每季度校准温度传感器(使用标准恒温槽),确保测量误差≤±2℃;每半年校准控制器 PID 参数,避免因参数漂移导致控制精度下降;每年对执行元件进行通断测试,检查触点磨损情况,提前更换老化元件。
优化系统设计:对关键传感器(如出口温度传感器)采用 “一用一备” 冗余设计,若主传感器故障,备用传感器可立即切换,避免停机;在控制器程序中增加 “故障自诊断” 功能,如检测到功率与温度不匹配时,自动发出报警并降低功率,防止设备损坏。
结语
脱硝电加热器加热效率下降的背后,加热管结垢与温控系统故障是两类核心的诱因,但其故障机理、表现特征及解决方式截然不同 —— 结垢是 “传热路径受阻” 的渐进性问题,需通过源头控制和定期清理预防;温控系统故障是 “控制逻辑失效” 的突发性问题,需依靠分层排查和定期校准解决。在实际运维中,工作人员需结合 “故障突发性”“温度 - 功率关联度”“报警信号” 等关键信息初步判断,再通过现场检测验证结论,避免盲目维修。只有精准定位问题、采取针对性措施,才能保障脱硝电加热器的加热效率,为脱硝系统稳定运行、实现氮氧化物达标排放提供可靠支撑。
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